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  • 广X斜Y1顶岗纪实

    序言:本文旨在真实反映一个实习技术员的第一次顶岗的真实经历。事情的起因是由于师傅很久都没有休息,再加上给我一个真实的磨练环境。在这里,我并没有表现出游刃有余,相反有点笨手笨脚,但是通过顶岗让自己清楚自己还有哪些需要学习和改进的。

         有个海归的钻工对我说了这么句话,不要以为你们技术员的事我们不能做,你们也就是排排钻具,写写报表,安排活给小班干。这个我们也会。

    正文:

    62号:旧井场搬家准备,来了吊车后,开始进行拆卸作业。上口井一个有问题的钻头被江钻的人带走了。今天总结了一下还没有到寿命的钻头的使用时间,为下口井通井用做准备。由于报废钻头和未使用完的钻头从钻台上吊下时混在一起,时间太长怕交错钻头,所以用黄色油漆将可以再次使用的钻头标识出来。

    63号:早上开始搬家。

    64号:底座未装好,井架未接。当天也是在搬家过程中。

    65号:拼装井架。布置井场,估计66号可以开钻。接自己的摄像机和指重表,泵压表的管线。接好管线要打压排尽空气,待排出的液体流的很顺畅则关闭排气阀,再次打压(在后期的使用中,我遇到了泵压表不回零,指针在5MPA的位置,最后从排气阀放出的液压油里混有泥浆,这就是大段空气没有排尽,泥浆进入了泵压表的管线中)

    66号:准备起架子,安装钻台上的悬吊未一开做准备。晚上17点管子站开始送钻具,表层套管,技术套管(含联顶节)。于是开始核对清单,量接头内,外径和长度。长度量取尽量准确,精确到厘米。多了就多一厘米取整。同时量取表层套管接箍长度,吊卡长度,预算出套余。对所有数据进行总结后记录。

    67号:8:00钟开始一开整改,日报及IADC,记录仪卡片同时启动。由于本队新刮刀钻头借给友队使用,冲大小鼠洞没有尖刮刀,所以要么光钻杆冲或者带个护丝冲。摄像头在安装时,要保证镜头干净,同时视角要放置合适,不然后期调整很吃亏。填写一开申请单,待领导审核签字。在开钻前,需要检查井口是否有螺杆和铁丝之类的硬物。确定一开钻头的水眼是否通畅,并把一开钻具的配合接头找全。15点钻头接触土壤,真正意义上的一开钻进开始了。参数给的是35吨,双泵打钻。而在实际的操作的过程中,是以23吨打钻,并且前2根是单泵钻进,泵压只有1.5Mpa。这是由于前两根地层软,双泵易冲垮地层。而在每一根划眼时用双泵(先开稳一个泵后再开另一个泵)。后面3根用双泵钻进,地层变硬,保排量,泵压最高到了6Mpa。转盘转速65r/min。表层打完后,起钻,通知后勤来固井。这时要井口找正,同时观察井口水泥是否返出。按设计要求,表层套管固井水泥返至地面。井队需要准备的数据是:预留塞面多少,同时计算顶替量(井深减去预留塞面高乘以套管内径产生的体积)。清水罐中的水至少在25方以上,至于水泥多少是有固井队自己带上来的。

    68号:工程部领导送本口井的设计,同时进行工程交底。要求8英寸钻铤要下,防止井眼漂移(不下扶正器)。当天工况是候凝同时坐简易井口。设计好二开钻具进行探塞及钻塞。在接第4根时,指重表有2吨的钻压,说明探到塞面,肉眼估算方入,计算出塞面高度及厚度。开始钻塞:23吨,单泵,泵压1MPA。转速一档高速

    69号:正常打钻,已经打到第462钻铤了。双泵保排量,泵压6.5MPA。钻压34吨,双筛运转。由于开泵过猛出现了憋泵,疑似堵水眼,决定起钻弄清楚原因。卸去钻头端接头后取出托盘。里面有很多小砾石。清理干净后不放入托盘下钻,开1号泵5MPA,开稳后开2号泵双泵8MPA。由于钻具下入的浅,且62钻铤未出套管,所以二档高速打简易井口,决定在下完加重钻杆后才用二档高速。期间出现了简易井口向上反喷泥浆,高架槽导流负荷大。泥浆提粘后,症状消失。

    610号:今天是一个月一度的技术员列会,队长为了不让我丢人。决定不派我去。整天钻进。定向服务中心早上过来交底,是我的岳师傅和武队长。他们要求起钻时投测多点,而且要及时送到,读取数据后才能下套管。如果没有得到数据,就要及时补投。钻台上开1号泵为5MPA,再开2号泵为15MPA。二档高速。如果使用一档高速,则双泵14MPA。抽了点时间把技术套管联顶节的接箍和吊卡量了。

    611号:井深842,悬重45吨。由于未按编号挂单根,出现了6.2寸的无磁跑到第2柱的第一根,那么96.2寸的钻铤编号乱套了。今天要注意广华寺段,均匀的控制速度的划2遍眼。宋哥说:在打深井时,遇到泵压逐个下降。而地面设备没有问题的情况下,应该上下活动钻具来查找原因,如果再动转盘,可能造成钻具断掉。因为泵压下降的情况也包含钻具刺漏。另外就是单吊环的处理,在发生单吊环之后,应使用钻杆卡瓦卡住钻杆,下放游车,将另外脱离的吊环扣上。倘若不这样处理,而直接采用下面下放钻具,由于刹把的点刹产生游车停顿,易造成另一边吊环蹦出,坐入井口,使本身已弯曲的钻杆瞬时绷直,造成断钻具的可能。中午时,从振动筛返回的岩屑中判断广华寺是否已打穿。在广华寺穿前,会有一段砾石层,越往下打,会出现绿色泥岩。所以决定起钻,由于广华寺长时间未起过钻,所以这趟钻非常重要,井底可能已经缩径,井壁靠泥浆密度撑住的。应长起下使钻头进入套管内,再放入井中循环一下。将井壁拉均匀。若直接起出,套管可能很难下。邓部长来做过指示。循环完后,正式起钻,投入多点,并让司钻记录号对应的时间。起钻完后准备下套管,装好浮箍,浮鞋。这两个里面有个橡皮球,是起防止泥浆倒返的作用。在浮箍,浮鞋中间是两根打孔的技套,在井口要用螺杆将它拧死,这是防止打附件时,把套管打掉。

    612号:早上开始下套管固井。浮鞋+两根打孔套管+浮箍+套管串。井口吊卡下垫8厘米的活塞总成,为了好卸开吊卡。固井前,先用方钻杆顶通套管中的环空。卸掉方钻杆,同时卸去技套上面的大小头(固井自带了与技术套管配套的水泥头)。开1号泵顶通,泵压3Mpa。关于替浆量,其实就是套管从井口到浮箍的长度乘以技套的内径产生的体积。固井完填写固井施工单,固井工程师会教你填写,固井总共用了2个小时。剩下的时间是候凝,整改井口坐防喷器。

    613号:昨天挖好方井。从队长那里得知,家里的表套称为导管,而技套相当于一开,所以钻穿水泥塞接触土壤叫二开,时间要记录下来。中午防喷管线接好,试压,填试压验收单。下钻探塞钻塞,本段的塞面正好在浮箍上面2左右。二开复合钻进准备使用戴比特的4刀翼PDC钻头。钻穿水泥塞后,正式二开,如果此时三牙轮钢齿钻头能以20分钟一根就多打几根,如果不行,一定要打三根。一档高速,34吨,泵压14Mpa

    614号:早上九点振动筛上出现绿色泥岩,之前2小时才能勉强打完一根。现在已经进入荆河镇组了。决定起钻换钻具,同时把挡泥伞装起来。开始下钻,原来要把螺杆吊上钻台,使用的使411*4A10的定向直接头。井口试螺杆,用水枪冲旁通阀,是否通畅。下压旁通阀内开关,看是否能够活动。接方钻杆不带钻头井口试螺杆,泵压4.5Mpa。下钻到底开泵14Mpa,先用12吨跑合半米的PDC,使它塑性。实际上就直接开钻了。打的特别快,十分钟不到一根,这里就对三牙轮和PDC在荆河镇上的表现引起了思考。

    615号:34吨打钻,3.5吨居多,泵压16Mpa,螺杆工作压差1Mpa。井斜1.26度,方位306.19。今天开始单点测斜,首投发现工作灯不亮,回去重新设置预定时间后,再次打开单点,工作灯发绿光,说明开始工作了。第二次测斜,井深1328,井斜2.25度,方位331.18

    616号:由于井口方位不正,滚子方补心放入钻盘中较困难,短起下后,开始校正钻盘面。泵压表不回零,打开放气阀,喷出的都是泥浆混油的液体。1540处,测斜井斜2.71方位326.30。当班司钻反映特别难起,挂卡厉害,超过7吨,几乎每一柱都要反复拉上一遍。所以在钻进200以上,短起是十分必要的。柴油机转速1100转时,泵压17Mpa,当柴油机转速略微下降,泵压也相应下降(降低柴油机运行是违章行为所以要保持柴油机转速在1000转以上)

    617号:早上巡检,泵压表17Mpa。今天送剩下的钻杆,井场已经只有20根钻杆了。中午测斜,更换航空引绳。这条绳子上有断丝。井深1810,井斜2.61,方位329.55。根据测斜数据,没有达到增斜的效果,队长改变参数,要求钻压在5吨以上。泵压偏高,下午打钻泵压最高到18Mpa。很可能是我的PDC喷嘴装小了,再就是170的缸套没有换成160的。

    618号:早上巡检泵压17Mpa。由于加5吨,泵压快上20Mpa。调整柴油机转速配合打钻,用4吨打钻。测斜,井斜2.62方位322.75。按照定向岳师傅的要求,在下个点测斜如果不增的话,则在2400起钻,准备好1.25度螺杆。下午在2300,测斜,井斜2.23方位299.30

    619号:早上打15根后,测斜,井斜1.66,方位302.07。如果继续钻进,则需要搞一次短起下,毕竟打了1000都没有短起下过。就在上次的短起下位置,进行短起下。如果要求起钻,则需要投掷多点。在8点过后,邓部长和定向中心的基主任,在本队联合办公。领导们最后决定在2500处起钻。于是气测上井,1.25度螺杆送到,且定向的工作房子也上井了。材料员领回了2只钻头。本人要求短起33柱,据当班司钻反映,在倒数15柱到最后,都有很大程度的挂卡现象。需要拉下井壁。定向仪器的接头4A11*4A10是接在210STB和无磁62钻铤之间的。期待它的良好表现。晚上21:40投测多点成功。今天好累,主要是悬重两次突然下降,在短时间内找不出原因,井口又在起下钻耽误不得,手上的45号液压油也不够,领导们催的紧,不允许太长时间等待。自己心里其实很急,毕竟第一次出现这样的问题,自己在屋里坐了会,等安静了下来,好好想了下。于是提起油壶到指重表的管线两头的接头处仔细观察,终于被我发现是在死绳固定器处,打油口由于老化,往外渗油。于是把手压泵接入此处,打一管子油,不拔出手压泵,待明天气测把仪器装入此位置。更让人心酸的是,队上有几个大班认为没有必要搞短起,纯粹浪费井队的时间。我对我的指令也产生了怀疑。是不是下错了?

     620号:下钻,取多点仪器,由于起钻速度特别慢,起钻过程中挂卡严重,所以一整晚起钻未完。测斜杆冷却,用双管钳卸扣,很难卸开。同时气测要求装测量悬重的仪器,要在死绳固定器处装他们的仪器,由于接头不配伍,大家共同解决。这只气测小队并不给井队配置他们的参数显示终端(也就是不给装他们的显示器来显示参数)。气死我了,以后看钻时还要去地质班。忙完后,找机长用火烤开测斜杆送走多点数据。在接完一柱加重钻杆后,接方钻杆做浅层测试,立管压力9MPA。中途出套管又一次开泵,估计在1000处,泵压1314MPA。在下到最后一柱时遇阻,散开这一柱划眼下去,开泵17mpa, 最高到18MPA。螺杆压差1MPA。跑合牙轮后定向钻进。

         总结:下钻期间开泵,泵压其实不准,由于泥浆长时间静止,温度降低。造成没有混合均匀,未达到实际效果,造成泵压偏高。在泥浆达到效果后,泵压才会稳定。其中有大班又一次认为我喷嘴装小了,造成高泵压,其实就算我装小了,地面的设备要全力为井下快速钻进服务,而不是井下牺牲钻时来让泵压降低(愤怒与郁闷)。另外PDC在加压后,泵压也会相应增长。而牙轮在加到12吨后,泵压增值很小。在本口井这个阶段,钻进泵压只有17MPA。所以钻头选型和喷嘴大小的配对非常重要,同时要地面设备来满足井下快速钻进。

     621号:今天三基检查,检查出工程方面很多问题。都是平时疏忽的,也是自己应该加强关注的,比如法兰之间的连接和井口是否正,都是自己操心的。由于自己是实习生,没有学习过井控,自然不会搞防喷演习,所以在井控这块事实求实,不去做假。领导很赞同这样。三基及格了。关于定向这趟钻,我用的是1916两个喷嘴,在使用170的缸套,立管压力在打钻时很高,时常能过20MPA。于是与大班干部协商,决定把2号泵的缸套换成160的。由这个班执行更换。下午定向中心的新的定向仪器送到我们井场,重新量取他们的无磁接头,据说是第二次试用,又拿我们开刀。由于反映钻时太慢,本人仔细的观察了前天的记录卡片,定向钻进前三根在75105分钟之间一根,而复合钻在115分钟一根左右。让我很费解。为什么定向钻进比复合钻快,于是我把钻盘从1档高速改为2档低速,结果发现钻时偏高。于是又改回1档高速,也就是在80-90r/min之间。此时2160缸套的泵立管压力在17MPA左右。今天多了个疑问,在螺杆带牙轮的情况下,怎么去理解牙轮钻头的低钻速高钻压这个概念呢?

     622井深2640。今天钻时有点慢,几乎十几分钟一米。于是突发奇想,向找气测考钻时。一开始那个值班的胖子不会操作,不知道钻时生成在什么地方。于是叫我等等,等他们队长来。接班那个人虽然找到了钻时,但是要对我进行资料保密,想删去生成文件中的一些内容。我理解,我只要钻时,可以吗。等我再去考时,他们小队长出现了。第一句话就是不对我们提供服务,我说上口井别人气测都可以提供任何资料给我们,凭什么这口井终端不给装就算了,钻时也不给考。你们是不是本油田的?那个队长马上答道,我们是这个油田的,但是不对井队提供资料。我当时愤怒了,我一个电话给队长,队长也愤怒了,叫我找书记摆平这件事,果然,我们书记还是很厉害的。气测乖乖的把终端给我们装上了。何苦呢?大家合作多好,偏偏分彼此。正在开视频会议时,邓部长带陈姐来检查指导资料的填写。真的又学到了不少关于电子IADC的知识,原来在钻头那一栏可以分别输入2只钻头的资料。邓部长指示如果泵压高就换150的缸套搞。

    623井深2761。快接近2800了,从这个井段开始录井。有了气测终端太方便了,比自己的八参仪好多了,又先进,又有人装,还是液晶屏幕。哈哈。在定向钻进时,钻时普遍过20多分钟一米,甚至有30分钟的情况。现在钻头已经使用过了50小时,同时螺杆也接近180小时。情况危急啊,进入风险阶段,要时刻关注钻时,如果连续出现不对的状况,就要考虑起钻了。下午时分,定向的岳师傅告诉我造斜率不够,打完这根起了算了。恩,我考虑了下,是应该起了。换根1.25度的螺杆下去搞,同时定向拿我做新定向仪器的试验。小白鼠啊。这里要说下,上午机动科的检查我们八参仪的设备,认为保养和未装。哎,自己的装备和气测的相比,简直是步枪和大炮的区别。当1号泵换成150的缸套后,试钻,立管泵压14MPA。起钻后,与岳师傅去量定向接头,想不到,这位高手有更简单的方法。太妙了!(在实习技术员的基本功7中将会介绍)1度螺杆的百米造斜率在1822之间,还是要看地层,而1.25度螺杆百米造斜率在2728之间。也要看地层。起钻摩阻很小,也没有什么挂卡。明天师傅归队,也许可以轻松了。

     623井深2761。快接近2800了,从这个井段开始录井。有了气测终端太方便了,比自己的八参仪好多了,又先进,又有人装,还是液晶屏幕。哈哈。在定向钻进时,钻时普遍过20多分钟一米,甚至有30分钟的情况。现在钻头已经使用过了50小时,同时螺杆也接近180小时。情况危急啊,进入风险阶段,要时刻关注钻时,如果连续出现不对的状况,就要考虑起钻了。下午时分,定向的岳师傅告诉我造斜率不够,打完这根起了算了。恩,我考虑了下,是应该起了。换根1.25度的螺杆下去搞,同时定向拿我做新定向仪器的试验。小白鼠啊。这里要说下,上午机动科的检查我们八参仪的设备,认为保养和未装。哎,自己的装备和气测的相比,简直是步枪和大炮的区别。当1号泵换成150的缸套后,试钻,立管泵压14MPA。起钻后,与岳师傅去量定向接头,想不到,这位高手有更简单的方法。太妙了!(在实习技术员的基本功7中将会介绍)1度螺杆的百米造斜率在1822之间,还是要看地层,而1.25度螺杆百米造斜率在2728之间。也要看地层。起钻摩阻很小,也没有什么挂卡。明天师傅归队,也许可以轻松了。

    624由于这趟定向仪器要接到6.2寸无磁钻铤后面,所以应该单根或者双根起,这样方钻杆直接可以试螺杆。如果整立柱起的,安装定向仪器和试螺杆都不方便。新钻头采用12+16+19。由于19的直径大如果进入比12大的砂砾容易把12的喷嘴堵住,所以一般最大最小之间尽量在3个以内。150的缸套不带钻头试螺杆(1.25)的立管压力3Mpa160的缸套不带钻头试螺杆(1.25)的立管压力3.5MPA。不带钻头试螺杆,停泵后,旁通阀没有泥浆返出。接好钻头,在接一柱加重钻杆做浅层测试,2号泵(150)缸套试螺杆6Mpa。中午下钻剩30多柱时接方钻试仪器(1号泵150)的缸套立管压力12MPA。备用2柱。1号泵(150)循环立管压力14MPA。开不起泵:由于钻具内带有定向仪器。下入接近2800,有沉沙,易堵水眼。下钻快到底时,应用单凡尔缓慢冲开,待返出泥浆稳定后,再用三凡尔循环。2号泵(160)的缸套单凡尔先顶时,看泵压表回零的快慢来判断水眼的通畅情况。回零快说明水眼通畅。现场单凡尔从7MPA缓慢降至5MPA。指重表打油处泄油。将指重表管线与打油处相连,悬重一般都快90吨了,此时未开泄油阀的手压泵打油管线承受很高的泵压。此处要整改。下午15点真身回来了,我这个替身也该退居幕后了。

    625早上起来就是定向。由于潜三段有盐层所以钻速很快,几乎都是3-7分钟一米。上午10点按要求召开技术交底会。会上要求45度之后再混油,要不然没有好效果,又浪费。当前泥浆的盐含量30W,氯根含量184569.18。离子矿化度:10658.56mol/L.根据研究院两位女专家研究交底,改变了A,B两靶点的位置。工程部的蔡哥说,用原浆打盲板在别的队的效果很好,而用活性水打盲板效果不理想。会后,老邓对我们做了指示:轨迹越复杂后期就越拖压。动力钻具,反扭角越小,钻压低。反扭角越大,钻压大。滑动钻进在13 14吨,而复合钻进在12吨。定向打快了可以避免很多事情(在仪器没有信号之前把该打的井段打完)。定向工作的前瞻性不够。严格按甲方设计来,不把大斜度井打成水平井。同时要据理力争。跑合钻头属于辅助时间,而在现场的定向操作中,应该把定向辅助时间(什么上提测斜,摆工具面等)扣出来,不要占用纯钻时间。后期混油的时间要把握好,同时防后期的盐卡。定向仪器在井下,要慢加药品,千万别干加,可以搅拌慢加。傍晚时分,整改了指重表和八参仪器的线路。

    626工况时定向。整改指重表成功,其实就是换了个顶针,更换后就要油顶住了。司钻台泵压表无显示,估计是没有油了。稍后整改,待接单根后,打油。螺杆172指的是它的直径(6 3/4)。潜三段钻时偏高。可能是打入潜四交界处了。

    627地质预告已钻达盐层,振动筛与离心机排屑处有大量发白的物质。估计就是所指的盐层。岩层上部定向钻时非常高。有接近10的深灰色泥岩。定向的岳师傅认为,钻进快的地层尽量用来定向,而钻时高的地层尽量用复合钻。同时,他告诉我特俗井轨迹设计软件中的K井斜/K方位可以来用来判断是否某根单根进行复合钻还是定向(增降斜与方位)。工具面的稳定与扶钻人的手法有关系。稍微降低点钻压来稳工具面。本趟钻起钻原因:首先钻头已经过了使用寿命50小时(带螺杆)。加压在钻头上的12吨钻压,居然在指重表上显示不回零。上提钻具显示无摩阻,判断钻头已经在此时打不动了,决定起钻。其次,单根或者双根起,整立柱起,建议甩一根:有量角差方便;错开一下接头,防止钻杆接头处疲劳或者有损伤;方便更换定向仪器或者不带钻头试螺杆;在下到最后可以提前冲划,有利于井底安全。在零点时刻,取出钻头观察,1号钻头脱轴严重,如果再打几小时,可能就要捞牙掌。同时有掉尺的现象。

    628悬重100吨,摩阻10吨。下钻到底开泵(单凡尔3MPA2号泵,160缸套),循环划眼1号泵16.5MPA(150缸套)。牙轮钻头过50个小时后,要加强判断,不能以钻时为主要判断依据。还要根据司钻的扶钻的指重表的状况来判断井下的状况。16:00确定井底有少量的溢流,密度基本不变,而粘度下降。停泵观察3分钟。看高架槽上是否有泥浆返出,量的情况。灌区液面有上涨的迹象。据调查,起钻前掏过1号罐,液面反而上涨。对照泥浆资料估计在2926处时,就可能出现了出盐水。可以通过加药品出粘度。而在后期混油后密度要下降。注水区的盐水层的压力在几天内很难降下来。

    629方位270,井斜32度。有拖压的情况。预计今天要混油。昨晚上钻时快,估计是盐层,需要地质确认。早上钻时偏高,当前的这根剩下的半米用复合钻的形式钻掉。悬重达到了114吨。定向钻进中,摩阻反映特别大。加压加不上,现象是加到6吨,指针不回。那么实际在钻头上的压力可能只有两吨左右,这根本就不能提高破岩的效率。实际上,如果司钻水平高的话,在这种情况下,他会加压多送点钻压,加到810吨,看钻压回不回,当然不能加的太大,如果太大。钻压突然全部作用在钻头上就会压坏轴承。要小范围的加压试。加压主要是让躺着的钻柱动起来,打破平衡。保证钻头上得到适合的钻压,就会提加快钻进。由于定向工程师将工具面给的太小,造成钻压太小,如果操纵者加压太大容易跑工具面。如果在拖压严重,而钻压又给的太小的情况下,可以找定向工程师商量,是否调整下工具面来加大钻压的范围达到加压的效果。在我们一开始定向时,给定的工具面不会一直不变。随地层变化,扭矩的变化。工具面会变小,所以要调整工具面来适当增加钻压。

    630早上定向钻进中。昨天混油15方。原油1=0.83吨。由于混油造成泥浆体积变大,这样就造成密度降低。只有1.24。工程部领导指示:前期多定向,后期多复合;注意防盐卡(打入清水憋泡,在强提,后期找眼);防粘卡(主要是砂岩的粘卡);密度维持不变,主要是提高粘度,把岩屑带出来。

    71早上定向钻进,钻时稍微偏高,钻头使用时间已达43个小时。通过井上各参数的观察与判断而决定是否需要起钻。当前井斜已经达到60度。起钻后更换倒装钻具,下一根62的无磁钻铤,倒装15柱斜坡钻杆后面加10柱加重。一班司钻认为最后一米钻时偏高可能是因为粘卡,他试提了3次,悬重都超过120吨。起钻时,前两排的钻柱用一档起。晚上1点左右钻头出井口,除一只牙轮不能活动外,其外有几颗掉齿。下钻时进行了探伤工作。

    72接班还没有下钻完。泥浆大班要求在2800左右接放钻杆排污水。又可以顶下水眼,试下仪器。被否定,下钻至最后2柱遇阻。由于井底高达60多度,有沉砂。所以接单根冲划下。排污方式是一只振动筛过正常的泥浆,另一只振动筛用塑料布盖住塞面,等到处盐水时倒换振动筛,排出盐水。使它不入罐内。盐水比泥浆的密度低,粘度手感不一样(小心烫)。计量方式可以采用泵当前排量乘以排污时间。或者是计量当前泵抽罐的液面下降的差值。同时要记录排污前和排污后的泥浆,盐水的密度,粘度。排污15方。

    73定向工程师在上趟钻测得方位角度减少了20度,认为有磁干扰,要求在本趟钻中,在定向接头的上面加根无磁加重钻杆。加强反干扰的能力。如果再次测得方位角少20度,则投入多点后起钻。用多点测得数据进行校正。今天悬重突然为零,反复拆接头打油。大勾接方钻杆的一起的悬重有5吨左右。在下钻1000左右,监督中心唐总要求下LWD进行测井找油。起钻等仪器来,更换仪器再次入井。

    74早上4点下钻完,因为上趟钻井底方位出现错误,所以要求补录80的数据。补录数据完,开始定向钻进。

    75定向仪器没有信号,主要是工具面出不来,怀疑是电池连接处出现问题。要求起钻。今天进行了技术交底会。休整了靶点坐标。唐总要求均匀送钻。井口下钻时,注意钻头不要卡在防喷器法兰接箍处,防止挂卡,应旋转钻柱下入井内。

    76早上下钻完,由于井底沉砂过多。由备用3柱。立柱有了9柱了。接场地上的单根划眼到底。由于单根数不够,需要甩7柱。二开钻头被其他队借去打附件。

    77正常定向钻进。再次召开技术协调会,调整靶点。

    78定向,复合钻井。进入油层准备穿油层。A靶点已过,已经着陆。今天唐总现场办公。即将进入完井阶段。

    79早上复合钻进。钻头已经使用到尾期。固井组的来开完井会议。要求:备足泥浆量。泥浆性能稳定。及时对动力系统的保养。同时对泥浆罐的清洗。盐水60方。1:1的比例兑。含油量16万到18万。送一半的浓盐水,一半的井场水。两泵互倒。保证有个60方。电测完就原钻具通井。净化设备要使用好,上水罐要掏。砂子要放干净。完井方式与水平井类似。

    710早上4点在930左右下钻遇阻。遇阻的位置正好是套管鞋处。拆立柱划眼两根,开泵冲阻。再接着下立柱钻杆。早上7点检查钻机,链条。由于昨天晚上下钻时,卸喷嘴不当造成喷嘴本体破裂。需要对卸喷嘴的方法方式进行反思。同时也要思考造成喷嘴变形的原因。

    711早上复合钻进。甩了两柱钻杆,预计今晚起钻。由于砂层未穿过。唐总决定钻穿砂层在留足口袋完钻。

    712钻杆已用完最后一根。在7点左右发生盐卡。上提钻具解卡。循环划眼后继续钻进。管子站送20根钻杆。预定完钻井深3535。如果打出的是泥岩直接完钻,如果是砂岩也完钻。下午技术协调会做出决定,井深3518.55就完钻。

    713早上视频会议,看见了几个久未露面的同学了。同时也迎接了井控大检查。电测直井段开始。

     714由于没有去参加技术员例会,在家里守电测。早上10:30出直井段电测结果,同时要了份井径结果,他们给了份很长的波形图(郁闷)。为水平电测要准备,天滑轮所要的7分钢丝绳和5吨的侧拉滑轮。早上11点开始下钻通井,通井是为了水平段电测顺利。用的是1号泵170mm的缸套进行循环。通井钻具结构为HJ517G无喷嘴钻头+15柱斜坡钻杆+10柱加重钻杆+后面的钻柱串。到底开泵循环为17MPA,循环稳定后的密度为1.33g/cm3,粘度为94S。以上数据写出来,是给朋友们做个参考,对后期的参数布置有个了解。

    715领回6.2寸的钻铤护丝和钻杆护丝。为下一步的大型作业做好的准备。晚上下钻带电测水平段仪器通井,预留19柱,方便后期扎枪

         水平段电测完,就是等结果。等结果期间不准备通井,如果油层显示不好,或者要求侧钻等,或者又是裸眼完井,就完全不用再通一次井。再通井是为了下套管做准备。

    718由于送油套摆放错误,造成2个小时去纠正摆放错误。实际上技术员应该按照送井钻具单来按上井顺序摆放钻具,并核对钻具数量。比如,序号1P110的油套60根,那么它就应该放在最下面一排,它是最后下的。P110白色油漆头,抗拉,抗挤强度好。紧接着就是N80200多根,最先下的是6根筛管,然后就是80P110。所以,油套的顺序一定要细心,下错了,就出大事了。

    723726:这一段,作为补充奉献给大家。由于我们这口井和上口井一样,完井方式都有筛管和盲板(参考前几集,剧情提示)。让我们从井口开始。

        上图,为我们拆除封井器后的状态。从上图的结构可以看出表套,技术套管与油套的结构。环形钢板就是把表套和技术套管环形空间封住的。至于为什么这么巧油套的接箍正好高出技术套管的接箍。是因为下技术套的井口是单吊卡带8厘米的活塞总成。而油套的井口是双吊卡中间夹8厘米的活塞总成。

         泵压车来了,会先到清水罐去抽些清水。然后用水管线头将油套口与泵车相连,打入清除。这时要注意观察泵车上的泵压。一般要求试压试15MPA。稳压要求半个小时不掉。具体多久,自己可以调整。出事的话,就该自己倒霉。

        上图从我们的油套接箍开始向上依次是:139.7mm的套管双公短节,底法兰,采油四通,闸板防喷器(18-21型号,它的理论压值15MPA,等小钻杆下放到预定位置,要求防喷器试压),放益管线。其实最后我们的工长还会拿截油套改焊一根相当于喇叭口的装置。主要为了起钻灌浆,和钻塞和盲板时循环钻井液方便。

        上图为打小钻杆需要的井口工具。当然那个三牙轮钻头盒显然不合适,这里是给读者看看,它是多么的灵巧。我们实际用的是单牙轮钻头,用大型双管钳搞井的。

        上图就是我们打小钻杆用的单牙轮。单牙轮有其钻速低,轴承牢固的特点。

    上图就是下小钻杆的钳子,比上口井下的快多了。而且省力,小班的同事非常喜欢它。具体操作不详细,待读者亲自去体会了。

    上面介绍了这么多,应该介绍下具体钻盲板的操作。把盲板钻好,是非常关键的。它涉及到后期采油施工。

    1. 要求甩127mm毫米钻杆时,两边留一排”L”形的钻杆立柱,以便一旦起小钻杆时作为安全靠背。

    2. 在井下作业处的兄弟装完上图中的简易防喷器后,如果我们在后期作业时出现了溢流,就由井队指挥他们关井。

    3. 井队在钻穿盲板后,要及时通知甲方(采油厂)人员到现场监督指导工作,只有在经过采油厂现场人员同意后,方可进行下道工序。

    4. 钻具组合中共使用788.9mm非标准加重钻杆,1根近钻头接,其余6根接在井斜3045度井段。

    5. 钻附件钻井液使用原浆(井队后期施工的泥浆)

    6. 下钻中途每隔400-500m要接方钻杆顶通水眼并循环一周。

    7. 钻套管附件时,每钻15-20min应上提划眼,重复操作,防止卡钻。

    8. 钻盲板时钻压不能超过20KN,力争将盲板钻碎,防止钻压过高将盲板压落井内。钻穿盲板后,应在该井段反复上提划眼不少于5次,在确定井下畅通无阻后,方可继续下钻通井。

    9. 通井至套管鞋后,使用钻井液循环不少于2周,在确定井筒内清洁无异物后,将钻头短起过盲板所在井段,再重新下入井底,在确认井畅通无阻后,方可进行活性水转换工作。

    10.             在钻水泥塞和套管附件时,钻井队技术猿要收集振动筛上返出物,并取样备查。

    实习顶岗日记从这里结束。

    实习总结:

       首先,从一开准备开始,接收钻具,配合接头,量钻杆,抄钢号等,这些都是基本功。很少有人会想到量下所有钻铤的内外径。其实这样做事保证你在后期出事后,方便打捞钻铤。多位师傅都给我强调过这点。其中最重要还算是无磁钻铤的内径,那是一定要准确量的。后期上定向仪器,这个内径就很重要。

        有同学问我,打完表套的水泥塞后,进行二开,也就是为下技套管部分的钻进是否需要投单点。其实采用塔式钻具钻进(一柱8寸的钻铤二柱7寸钻铤三柱6.2寸钻铤10柱加重钻杆)时。钻头使用311.15mm的铣齿钻头,只要注意把托盘放到无磁钻铤下,方便投测多点成功就行。本口井由于设计方位和地层倾角方位相同。所以在后期施工中很占优势。

        以上是HK多点在二开钻进完(广华寺钻穿)时测回的数据。井斜并没有超过1度。塔式防斜效果不错,所以不用再二开钻进中,投测单点测斜。那么多点的投测一般是在要下定向仪器的前一趟钻投测,其目的是对已有进尺的井段进行井身质量监测。如果二开不下技术套管,那么按设计采用244.5的铣齿钻头进行二开钻进。

        上图是PDC1度博深螺杆在6.2寸钻铤3柱的情况下疯狂钻进中的测点数据。本人亲自操刀的单点测斜与起钻前多点投测,和电测出具的数据相似。由于本井所用的PDC是一只新钻头,使用它本身带的喷嘴10.32*2+11.1*2的结构下去钻进,随着井深,缸套170mm,泵压总在1819MPA之间,后期都在20MPA边缘徘徊。考虑到设备承压的原因,加压都在45吨之间。按工程部要求加压打斜未能如愿。如果在PDC疯狂钻进的中期将缸套换成160mm的或许会能再多200的进尺。也许很多朋友不明白,为什么上部段希望井斜。从数据上看,目标靶的方位与地层倾角方位一致,而且一直都在向这个方位前进。既然如此,就可以再上部段多吃位移,减少后期定向所耗的时间。拿这口井来说,如果我的井斜在7度以内,我可以再多打200PDC200只需要1个班,而牙轮搞200可能要2天的时间。其原因参看牙轮和PDC钻头破岩方式的介绍。

          后期2800开始录井。从综合后期的资料可以发现,28003500中间出现了大段的盐岩和泥岩。它们在井斜小段的钻时很快。而后期井斜大后,存在拖压。泥岩段的钻时偏高。而盐岩只是稍微偏高。

        上图岩屑样本中,存在大量砂粒。取小片样本,将其压碎,声音不一样,有脆响。其次用手指触摸,感觉有很多小砂粒。

       上图为完井段的泥岩样本。当然岩屑样本中有大块的碎屑,这是上层的掉块。泥岩的判断方式与砂岩一致,用手摸压碎的粉粒,手感的却不一样。

       上图就是本井存在的大量盐膏孕育层段的盐岩。大家可以仔细观察一下。从中找出钻时快的原因(钻时快是指钻过这种层段不需要用太多时间)

    上图为钻过盐层段的岩屑效果。从钻屑坑里可以看出盐层段很长。

         个人感觉这个岗位,首先要有魄力。遇事不要慌,千万不要表现自己束手无策。要表现出你能处理好。在直井段电测时,下放放射源测井。测井的告诉我遇阻了,当时我在顶岗。我表现的很镇定。其实我这是第一次碰到,也不知道下一步如何处理。跑到测井车里,别人告诉我遇阻情况。当时我准备打电话告诉师傅或者咨询队长。最后我决定找测井的人谈谈。我跟他们说,一般这种情况下,井队如何配合测井的施工。他们说穿心打捞。最后他们试了几次,放射源终于下去了。要想遇突发事故不慌张,与阅历有关,同时也要丰富的处理经验。其实作为实习的我们,不可能把事故遇全,所以在接下来的时间离,多看点事故处理的书。主要是体会书中处理事故的原理。懂原理才是最重要的,才能举一反三,这也是队长们对我们的要求。

         其次,在井控方面由于没有培训过。在迎接检查等地方做的很差。希望能有机会去培训中心学习下井控。提一下本井遇到过的一次盐卡。在某个早上,遇盐卡。上提开后,循环划眼后,继续定向钻进。说起来简单,处理起来有经验才看起来简单。

        A点位坐卡时,悬重指针划到的最低点(每次接单根,卸开方钻杆时的点)。而B点是解卡上提钻具时,指针上划的最高点。我们使用的是JZ250型的指重表。每一小格是57.6KN,而每一大格有5个小格。AB之间将近28小格。那么大家算算,上提了多少吨。

         至于水平段的沉砂的问题。中途水平段的两次下钻,分别有2柱,3柱遇阻。提前接方钻杆冲划。也就是说井底估计 6090的沉砂。起初认为是使用150的缸套在起钻前未将沉砂循环带出,排量小了。但泥浆大班有不同看法,他认为是自己的当时泥浆的粘度不够,造成砂子没带出来,通井之前使用160mm的缸套循环后,再次下钻就没有遇阻。至于水平段的沉砂与泵的排量和泥浆的粘度之间的关系,大家可以自行思考。

        上图为水平段电测的演示图。大家经历一口大斜度或者水平井后,就会体验到它独特的施工方式。

        实习阶段实习的是两口水平井。学习的东西很多,也发现自己有很多地方的不足和基础不够扎实。同时要通过一口井的防范不足,在下口井中吸取教训。比如电测测井常出现要用井场的电的情况,你是否知道消防房哪里能接电?技术员已经不在是写写心得,做做报表,排排钻具,已演变成海港里的导航船,引导各项作业有序展开。。。。。。。。。。

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