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  • STM32程序异常——中断处理要谨慎

    问题背景

    最近有一个新项目(车载项目),板子上除了原来的ARM + STM32F030K6Tx又多了一个8bit的mcu的单片机,这可真是嵌入式全家福了。

    系统的主要核心工作是由arm来完成,但是在开机早期及休眠、唤醒等过程是由stm32来控制完成的。

    开机过程中的ACC打火检测、高低压检测,同时也是为了保证休眠的时候整块板子的的低功耗(休眠时只有rtc有电及stm32处于深度休眠,其他全部掉电)。

    最近添加了一颗tw8836mcu,主要是为了快速开机出预览,因为我的linux系统开机起来出摄像头预览需要11s左右,客户需求开机2s内出预览画面,

    这种速度只能依赖屏驱芯片(或者更换成rtos)来实现,所以我们又多了一颗屏驱芯片,其作用就是在上电开机的时候快速输出摄像头预览,等arm开机起来之后接受来自arm的lvds信号切换显示arm输出的内容。

    考虑到开发费用,没有采用由芯片厂来完成tw8836的程序开发的合作方式,有考虑到开发时间问题,也没有自己去重新学习这块mcu的编程,而是通过iic方式刷参数实现。

    开机第一阶段

    stm32通过iic给tw8836刷参数,显示摄像头数据,然后交出tw8836的控制权

    开机第二阶段

    arm启动完成,由arm通过iic给TW8836刷参数,显示arm输出的lvds信号。

    在我开始写stm32代码之前,公司有一份成熟的代码实现的是开机、休眠、唤醒、升级等功能,这部分代码已经有人一直在维护。

    我需要完成的是加上tw8836这部分功能,以及lcd的控制逻辑。

    代码模块有以下:

    1、iic通讯,由于所接的两个io口不是硬件iic,所以需要写一个模拟iic通讯。

    2、部分io口控制功能。

    3、pwm控制lcd背光亮度。

    4、光感模块的adc值检测。

    为了避免新功能与旧逻辑的干扰,我这边没有在他们的代码基础上去修改,而是重头写了一份全新的,待我验证ok后再交给另外一个维护的同事合并验证。

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————

    上周五把验证ok的代码交给同事合并验证,搞了一天说跑不了,用在线调试,经常停在某处不返回,没办法这周叫他吧整个工程代码撸过来瞧一瞧。

    经过调试验证确实后莫名死在某处不出来,不知道是掉坑里了还是逛窑子去了。

    有以下几个地方会无返回,也有可能还会有其他地方。

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
    /*
     * 函数名:Delay_5us
     * 描述: 5us延时函数 单位为5us
     * 输入: nTime
     * 输出:无
     * 调用: Delay_5us(1)实现的延时为5us
     *       外部调用
     */
    void Delay_5us(__IO uint32_t nTime)  {
        TimingDelay = nTime;    
        while(TimingDelay != 0);
    }
    /*
     * 函数名:TimingDelay_Decrement
     * 描述:获取节拍程序
     * 输入:无
     * 输出:无
     * 调用:在SysTick  中断函数SysTick_Handler()调用
     */  
    void TimingDelay_Decrement(void)
    {
        if (TimingDelay != 0x00)
        { 
           TimingDelay--;
        }
    }

    这些诡异的不返回和滴答定时器的初始化使能有关。

    /*
     * 函数名:SysTick_Init
     * 描述:配置并启动系统滴答定时器SysTick
     * 输入:无
     * 输出:无
     * 调用:外部调用
     */
    void sys_tick_init(void)
    {
            RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
        /* SystemFrequency / 1000    1msÖжÏÒ»´Î
         * SystemFrequency / 100000     10usÖжÏÒ»´Î
         * SystemFrequency / 1000000 1usÖжÏÒ»´Î
         */
        if (SysTick_Config(/*SystemCoreClock*/RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 200000))    // ST3.5.0¿â°æ±¾,5us/tick
        { 
            /* Capture error */ 
            while (1);
        }
    }

    我的代码系统时钟是采用pll倍频道72M的,滴答定时器原始的中断函数如下:

    /**
      * @brief  This function handles SysTick Handler.
      * @param  None
      * @retval None
      */
    void SysTick_Handler(void)
    {
          TimingDelay_Decrement(); 
    }

    旧代码系统时钟没有配置,采用默认的48M,合并代码后采用了我这边的时钟配置,提高到72M。

    旧代码systick中断是设置的1ms一次,合并后采用5us的中断(因为模拟iic需要用的us级别的精准延时函数),

    最终合并了旧程序的逻辑后中断函数变成了如下,增加了一大堆用来做状态机的标志:

    /**
      * @brief  This function handles SysTick Handler.
      * @param  None
      * @retval None
      */
    void SysTick_Handler(void)
    {
          TimingDelay_Decrement();
       
          sysTickCtrl++;
        
        /* 2MS LOOP */
        if(!(sysTickCtrl%COUNT_2MS_MAX))
        {
            F_SYS_2MS=1;
        }
        
         /* 4MS LOOP */
        if(!(sysTickCtrl%COUNT_4MS_MAX))
        {
            F_SYS_4MS=1;
        }
        /* 8MS LOOP */
        if(!(sysTickCtrl%COUNT_8MS_MAX))
        {
            F_SYS_8MS=1;
        }
        /* 12MS LOOP */
        if(!(sysTickCtrl%COUNT_12MS_MAX))
        {
            F_SYS_12MS=1;
        }
        /* 12MS LOOP */
        if(!(sysTickCtrl%COUNT_40MS_MAX))
        {
            F_SYS_40MS=1;
        }
        /* 100MS LOOP */
        if(!(sysTickCtrl%COUNT_100MS_MAX))
        {
              F_SYS_100MS+=1;
        }
    
    }

    于是上面所述的诡异问题就产生了。

    经过进一步验证,如果在初始化systick的时候设置中断时间大于10us程序就可以正常运行。

    void sys_tick_init(void)
    {
            RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
        /* SystemFrequency / 1000    1msÖжÏÒ»´Î
         * SystemFrequency / 100000     10usÖжÏÒ»´Î
         * SystemFrequency / 1000000 1usÖжÏÒ»´Î
         */
        if (SysTick_Config(/*SystemCoreClock*/RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 200000))    // ST3.5.0¿â°æ±¾,5us/tick
        { 
            /* Capture error */ 
            while (1);
        }
    }

    想来想去不应该是中断频率太高导致的,由此想到了linux系统内核中的中断处理函数的几点说明。

    内核里面的中断处理函数:

    1、不能做延时delay操作。

    2、不能做耗时过长的操作。

    3、最好不用打印(调用printf打印其实也是很费时间的操作)

    4、不能用死循环等待。

    所以在内核驱动里面一般都是采用中断上下午来处理,中断上文唤醒处理线程,下午都在线程里干活。

    这条铁律同样适用于单片机,即时——中断处理函数一定不能做耗时较长的操作。

    现在中断函数里面进行了一大堆的取模运算,这是耗时比较长(相对而言)的运算。据此提出以下猜想:

    中断函数耗时太长,在中断频率又高的时情况下占据了大部分cpu资源。

    验证

    将中断后面部分的操作屏蔽,将中断时间调整到5us 1us都没问题。

    /**
      * @brief  This function handles SysTick Handler.
      * @param  None
      * @retval None
      */
    void SysTick_Handler(void)
    {
          TimingDelay_Decrement();
       
          sysTickCtrl++;
    
        /*only for test */
    return;
    
        /* 2MS LOOP */
        if(!(sysTickCtrl%COUNT_2MS_MAX))
        {
            F_SYS_2MS=1;
        }
    .............
    }

    所以真音就是;中断函数耗时较长占据了大部分cpu。

    解决方法:优化中断处理函数

    ——————————————————————————————

    有关加减乘除运算耗时的说明:

    了解汇编的人应该都知道加减乘除中的加减运算是比较快的,但是要实现乘除运算需要n多条指令才能实现,这是一种效率比较低下的操作,所以在可以的情况下尽量避免乘除运算,或者转换成效率较高的移位运算(<< >>)

    例如

    /*乘除预算装换移位运算
    *、
    num * 8   ==> num << 3
    num / 8   ==> num >> 3
        

    移位运算相对于乘除运算效率高的多得多。

    2018年6月26

    深圳南山科技工业园

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